近期,热电车间在提升锅炉、汽机系统自动化控制方面取得突破,在工况设备满足条件的基础上,热电车间技术人员集思广益、积极研究、深入探讨,最终实现了这一技术的跨越式发展。
锅炉APC系统实现长期连续自动运行,且控制效果良好。技术人员通过数据采集分析、控制优化,利用预测控制、自动寻优、大数据学习等控制功能,实现锅炉自动控制模式,既保障设备安全稳定运行,亦从本质上在提高生产效率和工艺精度方面迈出了坚实的一步。
汽机APC自控在锅炉APC自控的经验基础上实现良好推广。技术员通过系统化分析,将机组本体疏水、全厂回收疏水、除氧补水、高压给水以及锅炉上水系统连贯整合,根据各级设备的运行规范,增设自控、环环相扣,实现局部自动顺控。
锅炉、汽机系统专业化投用APC自控后,将通过优化生产过程,实时监控和调整生产参数,最大限度地利用设备和资源,降低人员操作频次,提高生产工作效率,减少能源消耗、原材料浪费和人力成本,从而降低生产成本。并通过精确控制生产过程中的变量,提高产汽质量的稳定性,提高锅炉蒸汽品质。目前锅炉自动投运率达到99.16%,汽机自控率达到100%,手控频次同比自控前下降了87%,核心工艺指标平均波动幅度自动较手动平均下降81.45%,系统平稳性得到大幅提升。
新年之际,热电车间上下团结一心,为响应公司“四化”方针开了个好头,在今后,热电车间将继续稳健推广APC自控,稳定扎实的推进热电“四化”建设工作,为公司高质量发展贡献力量!(热电车间 王银河、陈家炼)
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